随着稠油低品位油藏开发的深入,主力区块已进入多轮次吞吐后期开发阶段,边底水内侵、汽水窜造成水平井高含水问题日益突出。目前胜利油田现河稠油油藏正常生产井中含水大于95%的水平井90口,占开井数的40%,俨然,稠油水平井高含水问题已成为制约稠油上产的主要因素。
面对这种治理难题,胜利油田现河工艺所技术人员在自主研发耐高温堵剂的基础上,不断探索稠油堵水新技术。高温氮气泡沫调剖、凝胶颗粒堵水和“凝胶+泡沫”复合堵调等技术应运而生,成为现河厂治理稠油高含水水平井的三大“利器”,在2012年共实施堵水配套46井次,取得了平均单井增油410吨,累增油1.8万吨的理想效果,为稠油高含水水平井治理探索了一条新路。
2013年以来,为了加快稠油堵水研究及技术改进,现河工艺所成立稠油堵水先导项目组,并加强与化学室结合,加强堵水方式优化,为了解决凝胶颗粒堵剂不能进入地层深部,不能对汽水窜通道实施全面封堵的问题,提出了“凝胶+凝胶颗粒”深部复合堵调技术。该技术在施工过程中先注入凝胶进入地层深部,再注入凝胶颗粒对近井段实施封堵,通过远调近堵的堵水方式,达到深部堵水的目的。年初以来先后在草13、草20、王140区块5口高含水井实施此技术,措施后平均单井日油增加3.5吨,峰值达5.3吨/天,目前已增油3041吨,见到了较好的降水增油效果。
每一项新技术实施的背后都是技术人员辛勤的劳作,从堵剂室内评价、配方优选,到设计优化、施工前交底协调、现场施工的衔接、监督,再到措施后的总结分析、认识的提升,为了实现“凝胶+凝胶颗粒”深部复合堵调技术的有效推广,工艺所技术人员付出了大量心血。近期,根据SNP测井结果,预对3口高含水井实施复合堵调技术。在前期做好方案论证、药剂优选、现场协调等准备工作后,2013.11.12日草13-平10井首先进入正式施工阶段。该井加大药剂用量至620 m3,连续施工30多个小时,技术人员严格按设计要求施工,挤堵剂、候凝、回探塞面、钻塞、洗井,施工顺利完成。在成功案例的实施经验下,王140-平7、草13-平5井将相继进行施工。
回顾近年来稠油堵水工作的开展,增油效果明显,但同时也认识到形势依然严峻,稠油井综合含水已高达94.89%,2014年将在开展堵剂研发和堵水方式研究的基础上,依托PNN测井、微温差测井等找水工艺配套,加强对水窜情况的整体认识,开展水平井堵水技术政策界限研究,并加大“凝胶+凝胶颗粒”类堵水技术推广,优化堵水半径及单井堵剂用量,预计2014年实施20井次,预增油8000吨。(乔真)