“停一台注水泵,日节约电量1.7万千瓦时,日节约电费1.1万元,年节约电费404.7万元。”临近2016年年底,河口采油厂采油管理三区技术管理室主任马涛算了一笔账。
数据显示,通过产液结构调整和注水系统改造,河口采油厂埕东油田注采306站系统效率提升至50.6%,注水单耗降到每平方米3.55千瓦时;注采207站系统效率提升至57.5%,注水单耗降到每平方米4.05千瓦时,不但实现注水系统的平稳运行,还有效降低注水单耗,取得良好的降耗增效效果。
年初,为应对低油价形势,他们运用“三线四区”经济运行模型进行测算,关停了埕东油田部分无效油井,进行限液降耗,每天降液5400方,因产液量降低,注水量相应减少,随即对注采系统进行调整。
调整前,高低压区都处于高耗低效运行状态,系统不稳定。经过论证,如果停高压区注采207站的一台离心泵,注水站处于超负荷运行状态,泵的供水量满足不了注水井的需求,而低压区的注采306站,外围注水量需求不足,注水泵排量一直维持下限运行,注水单耗高,高低压区两个注水站运行都不合理,而且产液量大于注水量,出现新的注采矛盾。
如何调整,才能实现注水系统高效低耗运行,同时保持注采输系统之间的平衡?他们根据整个埕东油田的总注水量,以及注采207、306站的注水能力,重新匹配各注水站的注水量,对注采306站污水系统实施改造,优化地面流程管网,设立低压区处理污水专线,将部分配水间整体改到低压区注水;同时,调整高压区部分注水压力较低的注水井到低压区。通过调整,低压区的日注水量增加了2700方,高低压区每台泵都处在高效运行区间。
调整后,埕东油田各注水站的开泵数进行合理匹配,由原来的5台泵低效高耗运行优化为4台泵高效运行,既保证注采平衡,又降低注水能耗。
与此同时,他们还着力做好注水结构的优化工作,在完成配注完成率,保证有效注水的前提下,保持注采平衡,在系统污水量同比每天下降5400方的情况下,累计压缩无效回灌污水及低效注水3000方,确保有效注水量平稳。
作者:唐海涛 李大伟